壓力表檢定裝置改造
本文闡明了壓力表校驗臺的改造方案,指出了改造前后壓力表檢定裝置的差別及 改造后效果。
壓力表檢定裝置主要是由壓力表校驗臺和精密 壓力表組成的,壓力表校驗臺是專門檢定和校準壓 力表的配套設備,精密壓力表是標準器,針對壓力 表工作量大而精密壓力表足夠、壓力表校驗臺少的 情況,提出改造為三表位壓力表檢定裝置來提高工 作效率,節(jié)約人力和時間。改造前的壓力表檢定裝 置只能一次檢定、校準一塊壓力表。改造后的壓力 表檢定裝置,視工作量的大小,能夠同時檢定、校 準三塊壓力表,同時也可檢定、校準一塊或兩塊壓 力表,并不影響原有的性能。
1.改造方案
從圖中可以看出,第一,改造前的壓力表校驗 裝置只有一個被檢表的接口,而且在后面中間位置 有一個活塞托盤,因此想要在有限的面積上增加兩 個接口(即兩個表位),有些難度,綜合考慮后, 由于活塞托盤用處不大,將活塞托盤去掉騰出一定 空間來安裝一個接口,并在原接口的對應位置再加 上一個接口,這樣就能夠增加兩個表位了;第二, 要保證每個接口的獨立性,必須采用閥門來控制油 路,因此在新增的接口上必須安裝閥門。
改造前的壓力表校驗臺如圖1所示。
改造后的壓力表校驗臺如圖2所示。
2.技術難點
2.1要增加兩個表位就必須加工兩個接口,針對現(xiàn)有的情況,利用原有報廢的活塞壓力計上的舊 件,這樣可以節(jié)約材料消耗,但利用原有的廢件經(jīng) 過加工改造后變成現(xiàn)在所用的壓力表校驗臺的兩個 接口有難度,由于是圓柱體結構,要在上面打通,裝卡難度大,找正比較困難。
2.2加工精度要求高,因為是調質材料,比較 難于加工,加工工藝復雜。由于要承壓,加工不好, 就難以保證密封性。
2.3要在通孔內加工螺紋,才能保證油管與接 口連接的密封性能。
2.4裝配時孔的定位比較困難,否則會造成壓 力表油路傾斜,并會導致密封不嚴。
3.解決方案
接口的加工經(jīng)過精密的測量后確定數(shù)據(jù),設計 出機械圖紙,然后在數(shù)控座標銑加工,使加工和定 位精度得到保證,得以解決問題;裝配是過程中采 用劃線后,在臺面上打孔,將接口固定恰當。
4.改造后效果及數(shù)據(jù)驗證
4.1改造后效果
通過對壓力表校驗臺增加表位的改造,提高工 作效率2~3倍,最重要的是有了備用的接口,不 會出現(xiàn)原來接口 一壞,就只能暫時停止工作的局面。 同時采用兩通和三通的閥門來控制油路的開、關, 在必要時能夠選擇使用的接口。改造后的壓力校驗 臺,性能良好,用三塊壓力表同時檢定做試驗,打 壓非常成功;由于有閥門控制,并不影響原有的性 能,值得推廣使用。改造后的壓力表校驗臺的工作 狀態(tài)如圖3所示。
4.2數(shù)據(jù)驗證
采用測量范圍為(0~2.5) MPa、準確度等 級為0.25級的精密壓力表同時對3塊性能穩(wěn)定、 測量范圍為(0~ 1) MPa、準確度等級為1.6級 的壓力表進行校準,校準結果的數(shù)據(jù)如表1所示。 從以上的數(shù)據(jù)可得出三個表的測量數(shù)據(jù)相差的數(shù)據(jù)最大只有0.002 MPa,該表的最大允許誤差 為0.016 MPa,不超過該表的最大允許誤差,同時利用公式丨x2-x1丨/x< W U, C/=1.2%,其中;Ci 和x2取壓力表1、壓力表2及壓力表3中的任意兩 組數(shù)值,義為精密壓力表的標準值,均能滿足公式 的要求,同時將三塊壓力表更換接口的位置,得到 的測量數(shù)據(jù)仍然保持不變。從而驗證了該次壓力表 檢定裝置改造后數(shù)據(jù)有效可靠。
4. 3密封性試驗
利用60MPa的精密壓力表來做密封性試驗, 先在其中一個接口上裝上精密壓力表,關閉通往大 氣、油杯和造壓泵的閥門,其他接口用堵頭封住, 打壓至60MPa后,進行15min的密封性試驗,從 第1 lmin分鐘開始,計算后5min的壓力下降值不 大于0.75MPa,分別接入其余各個接口進行密封 性試驗,均不大于0.75MPa,因此密封性均符合 0.01級的要求。
5.結論
通過改造后的壓力校驗臺,提高了效率,節(jié)約 了時間,為工作壓力表的檢定校準的順利開展提供 了技術保障。